handdator

Visa fullständig version : Naza M slutade kompensera i Pitch



Fredda
2013-09-16, 10:06
Dök opp ett lustigt problem på min 550 hexa igår.
Den har fungerat klanderfritt i sisådär 50 flygningar, men igår när jag skulle starta på 4:e accen för dagen så vägrar den "armeras".

När jag drar spakarna för att starta den så blinkar bara led:en snabbt 6ggr.
Det säger följande: The aircraft is moved or bias of sensors too big.

Hemma kopplade jag in enheten i datorn o naza assistant säger att en kalibrering är nödvändig.
Åtgärdar detta och ger mig ut o testar igen.

Nu startar modellen, men efter några lyftförsök som bara resulterat i att modellen flippar över på rygg o vispar gräs o mossa så började jag testa lite med modellen fasthållen.

Konstaterade att den inte kompenserar något alls i pitch, jag kan vrida modellen fram o tillbaka hur mycket som hellst utan att varvet på motorerna fram eller bak ändras det minsta.
I yaw däremot så kompenserar den som det ska, så det verkar som om pitch-gyrot slutat fungera.

Har även provat factory reset, o både uppgraderat o nergraderat firmwaren. Inget har hjälpt.

Någon annan som upplevt detta?

Fredda
2013-09-20, 14:09
Hårdvarufel.
Reklamerat o nytt på gång.

Magnus Lindgren
2013-09-21, 15:50
Provade du att göra en "hårdvarureset" av gyrot, dvs lagom men bestämt i bordet? Händer att girona hänger sig, då brukar det hjälpa.

Fredda
2013-09-22, 07:29
Nej det provade jag inte.
Det får leverantören prova nu isf.