Reklam

 
Resultat 1 till 7 av 7

Ämne: Quad ostabil.

  1. #1

    Standard Quad ostabil.

    Har nyligen byggt en quad med följande spec:

    kk2 controller
    NTM propdrive 2830 1100kv motorer
    Turnigy multistar 30A ESC
    10x4,5 prop
    HK X650f ram
    3s 3700mah 25c acc
    Turnigy 9x sändare/mottagare
    Total vikt ca 1,3kg

    Följande är problemen.

    1. Det tar ca 60-75% throttel för att få den att hovra.
    2. Planet skakar när jag "gasar" eller åker fram/sidleds.

    Har fifflat med PID i en väcka utan framgång och skulle behöva lite tips. Har läst att flasning av esc:en ska hjälpa men jag har inte utrustning för detta och skulle helst försöka undvika det.
    P-gain har jag på 45, vid 70 så skakar den hela tiden
    I-Gain är på 40, har testat allt från 10-40

    Har lite video om det skulle underlätta att få hjälp.

    Uppskattar alla svar!

  2. #2

    Standard

    Gjorde du factory reset innan du började ställa in KK2?
    Har du kalibrerat fartreglagen?
    / Jonas

  3. #3

    Standard

    Esc:en är kalibrerade men jag gorde ingen faktory reset innan jag började ställa in kk. Men i och med att jag har lyckats få den att flyga så hänger jag inte med på varför det har och göra med att den är ostabil.

  4. #4

    Standard

    Jag har fått lite konstiga fel som att den varit ostabil och tappat kalibreringen och det har försvunnit efter en reset.
    / Jonas

  5. #5

    Standard

    ok men då resetar jag den och ser om det hjälper. Behöver man kalibrera om esc efter en reset av kk2?

  6. #6

    Standard

    Nej, det ska du inte behöva, bara sensorerna i KK2.
    / Jonas

  7. #7

    Standard

    ok, Resetade den nyss och claibrerade. flyger den imorn och ser hur det går.

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •