Kul att den flyger nu!
Kanske kan bli lite fel lufttryck med den där lådan över naza om man har otur.
Kul att den flyger nu!
Kanske kan bli lite fel lufttryck med den där lådan över naza om man har otur.
om den inte slutar vobbla innebär det att du har för höga värden så den hamnar i självsvängning
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Tackar för era svar.
Här har jag faktiskt lyckat fånga en vobbling igår på filmen (1:06 in i filmen). Det gäller vara snabb i fötterna om man ska hinna undan, speciellt när man är nybörjare .
Jag hängde upp den på "bänken" och försökte förstå hur den går in i vobblingen.
Samtidigt så kör jag Phoenix flygsimulator för att träna in rörelserna. Det är inte lätt... men det är bara träna på.
Såg lite farligt ut det där. skulle nog försöka lägga mig lite längre bort när jag försöker framkalla sådana saker.
är det så att den fortsätter vobbla när du gör en snabb stor rörelse och släpper spaken fort ?
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Då ska du sänka värden. om den gör det när du rör spaken åt höger eller vänster så sänk värdena i den ledden .
om det händer framåt och bakåt så sänk värdena där.
Vad har du för värden inställda?
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Dom har du inte rört ? kommer inte ihåg vad standardvärdena var?
Med risk för att låta otrevlig så vill jag nog ändå säga
Läs basic parameters i manualen .. Blad 19 Step1 .
Jag har svårt att förklara hur du ska göra men det står klart och tydligt i manualen.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
När den börjar vobbla är det då alltid i samma riktning, alltså framåt bakåt eller höger vänster?
Som ett test kan du byta plats på fartreglagen mellan höger vänster till fram bak och se om vobblet är i samma led eller inte. Ändrar sig vobblet är det fel på något av fartreglagen, ändrar det sig inte är det troligen någon motor...
Börja med att trimma in maskinen. med tanke på hur fint den hovrar Ska du inte ens tänka Tanken att det är fel på något reglage.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Jag skulle nog gissa att det är något annat än inställningarna i naza som ger vobblet. Jag har testat värden mellan 60-180% och aldrig fått min att reagera som din gör...
Kolla igenom så det inte är någon dålig lödning i drivlinan eller att kontakterna glappar. Har du mätt tempen på motorerna och fartreglagen direkt efter vobblet för att se om något är varmare?
Har kollat runt på morgonen (youtube osv), sedan kopplade jag upp Quaden i Naza, satte upp Failsafe på en knapp, Home/Cruise Lock/Off på en annan knapp och till sist kalibrerade jag kompassen.
Satte på en lock och ovanpå en Canon HV20. Drog igång den och upp i luften 5 min.
Efter landning, kollade jag upp filmen. Desvärre vibrerade en hel del, autofokusen var den på o det blev bara... hm... inget visuell värde.
Senare flög jag en gg till och testade (utan kamera) full spak (pitch+roll) både upp o ner, vä o höger. Inga problem alls. Så fort släppte man spaken i mitten kom Quaden i Position Hold. Flög i GPS mode. Så antingen går den så fint pga 90% eller pga man kör i GPS mode. Än så länge är man super nöjd. Imorgon blir det nya tester med kameran på.
Tackar,
Remus
Grattis. det va nog garanterat sänkningen av gain som gjorde att det fungerade.
det är lite så pid reglering fungerar ökar man på för höga värden så hamnar den i självsvängning och klarar inte
att reglera riktigt. funkar bra så länge den inte behöver göra några snabba regleringar men behöver den
gasa till för mycket så blir det precis som du beskrev.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |