Nope.
Gps:en vet bara vart den är och i vilken riktning den rör sig i! om den rör sig....
Det är kompassen som ska hålla koll på orienteringen.
Därför är det är viktigt att den sitter rätt & ostört.
Nope.
Gps:en vet bara vart den är och i vilken riktning den rör sig i! om den rör sig....
Det är kompassen som ska hålla koll på orienteringen.
Därför är det är viktigt att den sitter rätt & ostört.
Tror inte Gps påverkas av magnet.
Nazas lösing är att montera gps & mag gemesamt en bit från resterande elektronik.
Fördelar är att Mag slipper magnetfälten och att Gps får bättre "Fri sikt".
Men om man har kort med alla sensorer på så kan man testa att flytta upp kortet en "våning"
Om du tycker att den känns slö jämfört med KK så testa att dra ner expo i GUI samt öka dina motorer från 1850 till 1900 eller 1950 i sketchen och ladda upp igen.
Jag gjorde det på min och tyckte den blev mycket rappare igen.
MWii är lite slö default, troligen för att den ska vara lättflugen.
/Markus
Min youtubekanal
Kortet uppflyttat ungefär 2cm, gjorde skillnad i GIU. Nu är det endast marginell rörelse på kompassnålen när jag ger på gas.
Verkar som den har lite lättare att hitta "poshold" men jag får ändå en pendeleffekt på tricoptern, den står aldrig still, utan far fram o tillbaka hela tiden. Idag var det iof lite nordvind som kan ha inverkat.
marcus: Ska testa imorgon
Mycket bättre än så här blir inte pos hold med gps:en som föjde med, men tricoptern håller sig iaf inom tomtens gränser
Ursäkta bildkvaliteten, mörker o mobilkamera är ingen bra kombination.
Anta att du flyger en tung *kopter och måste gasa mycket för att kunna hovra, du ger full gas för att stiga och så tar vinden din *kopter och då kan multiwii inte ge mer gas till motorerna för du utnyttjar redan allt till full gas.
Normalt är PPM 1000-2000, kan du då gasa på i 1950 finns det bara 50 till för multiwii att kunna kompensera med.
Nu är det troligen inte så drastiskt då en annan motor minskar motsvarande mängd...
Men det är som sagt rätt extremt att ge full gas och måste man gasa så mycket bara för att hovra så har man dimensionerat lite fel.
//UndCon
UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...
Jag har ca 50% gas vid hovring. Modellen väger 1kg i luften o jag har gott o väl 2kg dragkraft totalt.
Vid filmtillfället så var det i princip vindstilla.
Har gjort lite mer forskning med gps nu.
Tog med datorn o modellen ut. Kopplade in GUI o väntade tills den hade kontakt med 9 satelliter. Trots att modellen står helt still med motorerna avstängda så rör den sig på kartan i gui. Bättre än så är alltså inte medföljande gps.
Inte konstigt att modellen inte står helt still o poshold, utan behöver en felmarginal på 5m i Ø.
Vågade trots allt testa rth-funktionen, o den fungerar. Flög iväg c:a 30m o koppla över, modellen vänder sig i riktning mot "home pos" o flyger dit. Med samma noggrannhet(!) som pos hold.
Mer godis på gång.
Tänkte testa dessa antenner till fpv:n sen. Har även beställt en kabel som ska kunna få ut videosignal från gopro 3:an. (enl tips från rcexplorer)
Råkade få med ett KK2 kort med på förra beställningen från HK, så ska väl testa med i tricoptern nångång framöver, bara för att.
Verkar ju riktigt enkelt o ställa in.
Ta det lugnt när du kör fpv med gopro och det är kallt bara. dom jag haft/har har haft en tendens att suga ur batteriet
snabbare än du hinner säga batteritorsk.
Ingen förvarning bara dör.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Jovars, har märkt att den gärna dör när tempen går under 0.
Samma sak med flygaccarna tycker jag, om dom ligger ute i kylan innan man ska köra med dom.
Håller man flygaccarna varma tills man flyger så funkar det bra för mig men gopron verkar inte spela nån roll alls även om jag monterar den i samma stund som jag stoppar i accarna för maskinen.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Jag har inga problem med att filma, den har fungerat fint trots att den legat ute i timmar i kylan. Tror du har ett dåligt batteri!
Jag kör med GoPro 2.
DS-24 operatör.
Hatar min dator, men tillbringar ändå 10 timmar om dagen med den.
Älskar mina 30s med Stinger 400 size när den går som bäst.
FPV is das Shit! avstånd 27km med TechPod, höjd 2.7km med X8, Dragonlink och 1.3VTx.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Dags för en uppdatering kanske.
Jag har självklart lyckats bryta loss usb-kontakten på kortet ( man bör ta ur kontakten innan man springer iväg med laptopen)
Det ser omöjligt ut att löda dit den igen, så jag har beställt en blåtandmodul o tror att jag ska få det.att fungera men androidappen för multiwii ;-)
Har gett opp hoppet om den medföljande gpsen o beställt en annan.
Det positiva är iaf att jag testade Rth funktionen med lyckat resultat. Iaf så lyckat men kunde önska med den gpsen.
Medans jag väntar på blåtand så har jag satt i ett KK2 kort. Imponerades över hur lättinställt kk2 kortet är.
Är kanske inte lika stabil som med multiwiikortet, men klart acceptabelt.
Drog f.ö. upp tricoptern med all belysning bland raketerna på nyårsafton. Kan lova att den väckte uppmärksamhet;-)
Dags för uppdatering.
Tricoptern har försetts med Blåtand och nya motorer samt proppar.
Motorer blev AX2810 750kv som eg är lite större än nödvändigt. Men med 11x5 proppar får jag ganska exakt 10min flygtid på en 2200mah 3-cellsack. Jämfört med 8,5 min på dt750 o 10x4,7.
Nästa steg tror jag blir att byta styrkort. Har uppgraderat till MW2,2 men är inte riktigt nöjd ändå.
Barometern är som den är, modellen kan fara upp 5m för att sedan i stort strypa motorerna o dra ner i backen. Ändå har jag skyddat baron enl konstens alla regler. O Gps:en har ju en noggrannhet på ungefär ett kvarter.
Tips på styrkort nån? Vill ha en fungerande rth-funktion och pos/alt hold, då jag kör fpv med denna.
Apm kan vara ett alternativ.
Mer motortest, jag råkade få ett antal rctimer 2217 930kv till övers. Monterade dessa i tricoptern o testflög ett par accar. Dessa motorer är betydligt mindre effektiva än ax2810. Flygtiden blev nu max 8min, mot 10 med ax (3-cell 2200mah). Provade både 10x5 och 11x5 snurror. Det positiva är att det fanns mer effekt att tillgå.
en barometer blir sällan mer exakt än så tyvärr då den mäter lufttrycket som varierar hela tiden
jag har testat att bara ha en bmp085 inkopplad på en arduino och sedan låtit den ligga ett bra tag på skrivbordet. höjdskillnader på flera meter mäts upp ganska snabbt...
Vill du ha ett exaktare mätdon på lägre höjd kan du koppla in en Ping eller liknande - mäter då med ultraljud precis som Parrot ARdrone
UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...