Ah men då är det ju enkelt. Bara att använda dom och se hur stor (om någon) när emf_avoidance ändras.
Ah men då är det ju enkelt. Bara att använda dom och se hur stor (om någon) när emf_avoidance ändras.
Exakt - jag skall kolla på det med den CLI-variabeln du hittade.
Mina Orange är på 100mW - men jag har en som ligger klar att lödas ihop som är på 1000mW...köpt via RCG
Med mina tester med Bixlern och bra antenner har behovet inte infunnit sig ännu...jag har flugit 1,3Km hittills med 100mW
Jag kör med en Nagoya771 eller en "Dipole" på sändaren och en "Turnstile" på Bixlern
Det blir nog en Dipole på miniQuaden.
OpenLRSng är kraftfull firmware. tex finns Beacon för att lätt kunna pejla in en förlorad farkost (pejla med vilken 433mhz leksaks-komradio som helst)
UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...
Mmm Boopido jag har beatällt en under natten när jag jobbade.
Fick colli nr: innan jag vaknade vid middagstid.
Inte mycket att fundera på!
Senaste testet flög den som en dröm nu.
Men stendog under hovring blev liggande med kvittrande esc:ar.
En liten vit strimma steg upp från den ena.
När ska man lära sig att köpa 50% fler än man behöver?...
Dumsnål heter det nog!
Slutlekt för den här gången....
Segt att vänta på restock, någon som har en aning om när de går att beställa igen?
Detta är första testvideon med Mobius men den visar mitt problem ganska tydligt. Vid hårda gaspådrag så skakar den friskt, titta efter varje flipp. Det är samma sak om jag från stillstående drar full gas, när jag flyger visuellt så ser jag inte vibrationerna men jag hör kvittret från motorerna. Vid hovring står den blixtstilla (förutom vindavdrift då).
Kod:# setCurrent settings: looptime = 3500 emf_avoidance = 1 midrc = 1520 minthrottle = 1050 maxthrottle = 1850 mincommand = 1000 mincheck = 1100 maxcheck = 1900 deadband3d_low = 1406 deadband3d_high = 1514 neutral3d = 1460 deadband3d_throttle = 50 motor_pwm_rate = 400 servo_pwm_rate = 50 retarded_arm = 0 flaps_speed = 0 fixedwing_althold_dir = 1 reboot_character = 82 serial_baudrate = 115200 softserial_baudrate = 9600 softserial_1_inverted = 0 softserial_2_inverted = 0 gps_type = 0 gps_baudrate = 0 serialrx_type = 0 telemetry_provider = 0 telemetry_port = 0 telemetry_switch = 0 vbatscale = 110 currentscale = 400 currentoffset = 0 multiwiicurrentoutput = 0 vbatmaxcellvoltage = 4 vbatmincellvoltage = 3 power_adc_channel = 0 align_gyro = 0 align_acc = 0 align_mag = 0 align_board_roll = 0 align_board_pitch = 0 align_board_yaw = 0 yaw_control_direction = 1 acc_hardware = 0 max_angle_inclination = 500 moron_threshold = 32 gyro_lpf = 42 gyro_cmpf_factor = 600 gyro_cmpfm_factor = 250 pid_controller = 0 deadband = 0 yawdeadband = 0 alt_hold_throttle_neutral = 40 alt_hold_fast_change = 1 throttle_correction_value = 0 throttle_correction_angle = 800 rc_rate = 80 rc_expo = 60 thr_mid = 50 thr_expo = 0 roll_pitch_rate = 45 yaw_rate = 95 tpa_rate = 20 tpa_breakpoint = 1500 failsafe_delay = 10 failsafe_off_delay = 200 failsafe_throttle = 1200 failsafe_detect_threshold = 985 rssi_aux_channel = 0 yaw_direction = 1 tri_unarmed_servo = 1 gimbal_flags = 1 acc_lpf_factor = 4 accxy_deadband = 40 accz_deadband = 40 acc_unarmedcal = 1 acc_trim_pitch = 0 acc_trim_roll = 0 baro_tab_size = 21 baro_noise_lpf = 0.600 baro_cf_vel = 0.985 baro_cf_alt = 0.965 mag_declination = 0 gps_pos_p = 11 gps_pos_i = 0 gps_pos_d = 0 gps_posr_p = 20 gps_posr_i = 8 gps_posr_d = 45 gps_nav_p = 14 gps_nav_i = 20 gps_nav_d = 80 gps_wp_radius = 200 nav_controls_heading = 1 nav_speed_min = 100 nav_speed_max = 300 nav_slew_rate = 30 p_pitch = 32 i_pitch = 50 d_pitch = 23 p_roll = 27 i_roll = 40 d_roll = 23 p_yaw = 65 i_yaw = 50 d_yaw = 0 p_alt = 50 i_alt = 0 d_alt = 0 p_level = 90 i_level = 10 d_level = 100 p_vel = 0 i_vel = 0 d_vel = 0 #
Var gränsen nådd vid 1.3km? Eller hade du 90% signal typ?
Jag funderar på om jag ska köra 100mW eller slå till på 1000mW med en gång och slippa alla framtida bekymmer med failsafe och annat elände.
Fick ju FS bakom dungen här ute för någon vecka sedan. Inte en enda varning, den bara trillade rätt ner. Det gick lite väl fort att komma från fri sikt till helt blockerad av 30x30m dunge tror jag.
Misstänker att LRS hade fixat det utan större problem, för video hade jag kvar på 1.3GHz även när den slog i backen.
Så.... 100mW eller 1000mW? Ska handla nu i dagarna tänkte jag.
/Markus
Min youtubekanal
Bopp, vad har du för inställningar på den, PID?
Jag får små oscillationer på min oxå (har ej testat TPA än) men långt ifrån lika mycket som du har.
Mina PIDs ligger typ 10 sidor tillbaka i den andra tråden. Dom är sänkta några decimaler i roll sedan jag postade dom.
/Markus
Min youtubekanal
Prova med 0,30 i Throttle PID attenuation i PID fliken. Dom flesta behöver ha lite sådant har jag sett.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
@markusb
Jag la in mina inställningar i inlägget ovan.
@Copterdude
Tack för tipset, ska testa det.
Passa på Svarta ! Naze32Acro i lager ! Har handlat där tidigare. Billig frakt och gejorna kom på en vecka. Dom har massa annat smått och gott som proppar, motorer för minis osv.
http://www.dronematters.com/index.ph...ler-black.html
Tackar, har precis lagt en beställning där på svarta Naze32 (inte Acro).
Det där är liknande darrningar jag har på min...får kontrollera inställningarna när jag får tid...upptagen med att skrivea ut fler armar
Måste snart beställa mer plast...kanske en annan färg?
UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...
Bopp, vad händer om du sänker looptime? Jag har sänkt min och kunde ösa på mer PID då
/Markus
Min youtubekanal
Jag har sänkt D på PITCH och ROLL och det verkade fungera. Det är fortfarande vibbar om jag drar på fullt vid sjunk men inte då jättemycket. Jag har mycket hög roll rate, då hög att jag inte klarar att flippa den visuellt men med videolänk går det bra. Och eftersom jag ska använda den för FPV låter jag den vara som den är.
Ska testa att sänka loop time, men varför skulle ökade PID ta bort darrningarna?
man kan ägna hela sitt liv till att trimma men jag tycker det är roligare att flyga så jag brukar stå ut med maskiner som inte är 100% perfekta.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
|FPV STUFF|
|FATSHARK Dominator HD & BASE SD|
|RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32|
| DJI Inspire 1 |
|TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
|FPV4FUN @ Youtube |
Finns det någon inställning som gäller för ANGLE och HORIZON? Får min att flyga riktigt bra i ACRO utan oscillatoner men on jag flyger stabiliserat vill den gärna börja svajja vid stora gaspådrag.
Av någon anledning så vill den dra iväg framåt samt åt vänster i ANGLE och HORIZON. Jag har löst glidningen åt vänster mha EZ-GUI/Naze32/Roll trim. Men när jag försöker mata in negativa värden för pitch trim så kraschar programmet. Blir det samma för er? Det ska ju gå att trimma +-1000.