Tappad kontroll över funjet

Kollaps
X
 
  • Tid
  • Show
Rensa alla
nya inlägg
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355

    #1

    Tappad kontroll över funjet

    Hej!

    Jag är helt ny på detta forumet och tänkte inleda mitt medlemsskap med att be om hjälp!

    Jag och en kompis har byggt ihop varsina identiska funjet ultra. Setup är som följer:

    Funjet Ultra
    Hobbyking dlux 100A fartreglage
    E-flite bl15 3200kv motor
    APC 6x4 E propeller
    Turnigy nanotech 3s 2350mah 65-130c
    Hitec hs82mg servos
    OrangeRX mottagare med satelit
    EN spektrum dx7 som vi delat på (båda planen sparade som separat modell i kontrollen)

    I slutet på förra veckan premiärflög min kompis sin funjet, sammanlagt 5 flygningar utan några som helst problem. Igår var det dags igen. Jag börjar med att flyga ett annat plan (hobbyking parkjet). Allt går perfekt.
    Därefter tar min kompis upp sin funjet. Flyger ca 1 minut (varav en fullgas repa), drar ner på gasen och lägger sig i en sväng varpå all kontakt med planet tappas. Planet gick ner ganska hårt i backen och möjligheter till reparation var obefintlig. Som tur är var det bara karossen som blev skrot, resten höll.

    Vi konstaterade att något måste ha varit fel på planet varpå jag skickade upp min funjet. Jag flyger hela batteriet med flera fullgasrepor osv. När jag märker att krämen börjar sina slår jag av gasen och glidflyger bort för att komma in för landning. När jag ligger i svängen upptäcker jag att även jag tappat kontakt med planet. Tur som jag hade fick jag åter kontakt med planet ca 1-2 meter över marken och lyckas rädda det.
    Landade planet utan problem.

    Min kompis ska beställa hem en ny kaross, men ingen av oss vågar ta upp planen igen innan vi rett ut vad felet var och hur vi kan undvika att det händer igen.

    Fjärrkontrollen var fullt laddad, i kompisens fall var batteriet i planet mer eller mindre fullt laddat. Min egen gissning är att mottagaren av någon anledning startat om under flygningen (vilket leder till att planet inte går att kontrollera under ca 5 sekunder) tillräckligt lång tid för att kompisen skulle krascha och samtidigt tillräckligt kort tid för att jag skulle hinna återfå kontroll innan krasch.

    Kan en separat BEC med mottagarack vara en lösning? Kan vinkeln på antennen mot planet ha spökat? Andra möjligheter?

    Ursäktar att jag skrivit en halv uppsats, men känner samtidigt att det är bra att få med så mkt info som möjligt från början.

    Tacksam för svar!

    mvh
    Mattias
  • Fluf
    • jul 2012
    • 1580

    #2
    Tråkigt med din kompis plan.

    De två mest troliga orsakerna har du redan varit inne på, dels kontakt med mottagaren.

    - Kör en ordentlig rangecheck med planet i olika vinklar på fältet där ni flyger.
    - Kontrollera så att inte någon kolfiber skuggar/stör antennerna.
    - Säkerställ att antennerna ligger i 90grader v mot varandra,
    - Var noga med att inte peka antennen på sändaren mot modellen.

    Om ESC'n får en brownout och startar om så kan absolut en separat BEC lösa det. Det enda man förlorar på att köra en BEC är lite extra vikt i princip.
    Flygplan - 1,8m EPP-FPV, 50mm EDF Katana, 1m EPP MX2 3D, DIY vingar, FunJet, Super Stearman 90cm, F16 64mm EDF
    Heli - T-Rex 600N, Gaui X4+Agusta A109, T-Rex 450+Bell 206, KDS 450Q FPV
    Multirotor - HK FPV 250, 3D printad 250, DIY hexa ~500 storlek
    Radio - Taranis + DSM2 modul, FatShark 5.8GHz
    Heter Olof på riktigt men använder samma forumnamn som jag har på många andra forum.

    Kommentar

    • the_storm
      • apr 2013
      • 355

      #3
      Tack för snabbt svar!

      Ska göra en utförlig rangecheck vid första bästa tillfälle. Dock har det funkat väldigt bra hittils i år (ca 50 flygningar).
      Kolfiber borde inte vara problemet då det endast är ett kolfiberör som löper genom vingarna.
      Har satt mottagaren i mitten av planet och satteliten framme i nosen (varsin sida om batteriet). Ska dock dubbelkolla vinklarna.
      Har alltid kört med 90 graders vinkel på antennen, men efter att den leadade delen på antennen slitits ut har den varit fixerad rakt framåt med lite tejp. (Ny antenn är beställd)

      Jag är personligen främst inne på att ESC'n fått en brownout. Lite extra vikt borde absolut inte vara något problem. Då jag prioriterar säkerheten och pålitligheten i planet över lite extra vikt

      Lutar åt att jag gör följande:
      Byter antenn och ser till att den är vinklad bort från planet, ser över placering av antenner i planet, gör en ordentlig range check samt tittar närmare på diverse BEC.

      mvh
      Mattias

      Kommentar

      • numnutchris

        • dec 2008
        • 989

        #4
        Inget i setupen tyder på att ni överbelastar strömförsörjningen till servona, även när motorn stänger ner så borde mott. + servon kunna få tillräckligt för att styra ner. Har ni kollat cut-off inställningen på reglaget, står den på något annat än LiPo (och ev. fel ant. celler; vet inte hur dlux:arna programmeras), så går det köra ner plan som ni beskriver - det har hänt så att säga.

        Annars tror jag mer på mottagaren, sätt åtminstone i en orginal/fullrange till såpass snabba modeller; de borde la närma sej 200 iaf.

        Och gör föreslagna räckviddskoll.
        ----------------------------------
        Kraschar aldrig - alltid marken som hoppar upp, väggar, stolpar, träd mm. som flyttar sej etc...

        Kommentar

        • the_storm
          • apr 2013
          • 355

          #5
          Nej jag tycker inte heller att något borde överbelastas. Komponenterna har valts för att i framtiden kunna köras med 6s (och annan motor såklart). Problemet skulle dock kunna vara att mottagaren under en väldigt kort period får lite för lite ström vilket om jag inte missuppfattat det hela triggar en omstart av mottagaren. Ska ta och se över alla inställningar i reglaget. Borde gå att programmera med fjärren.

          Jo det kanske är värt att sätta i en bättre mottagare. Har en AR7000 med satellit i ett annat plan som kanske borde flyttas över. Jo runt 200km/h går det väl just nu.

          Kommentar

          • the_storm
            • apr 2013
            • 355

            #6
            I manualen för fartreglaget står följande inställningar som förprogrammerat:

            Brake: off
            Battery type Li-po auto detect
            Low voltage protect: reduce power
            Under voltage: 3.2V/Cell
            Acceleration: Enable
            Timing: Auto
            Frequency: 8khz
            Active RPM control: Off

            Kommentar

            • numnutchris

              • dec 2008
              • 989

              #7
              Kom på att de där hög-C nanotecharna levererar bra med ström tills de plötsligt inte gör det längre; reglaget kan ha svårt hänga med så vill ni gardera er, klocka flygning och använd timer för att landa med lite mer marginal än att cutoffen klappat till.
              ----------------------------------
              Kraschar aldrig - alltid marken som hoppar upp, väggar, stolpar, träd mm. som flyttar sej etc...

              Kommentar

              • kamelkungen
                • sep 2008
                • 238

                #8
                Antennplacering och riktning är viktigt om man kör med 2.4GHz. En antenn bör sitta vertikalt och den andra i flygkroppens riktning. Placera antennerna långt från motorn och esc. Om antennkablarna är korta från mottagaren kan du placera hela mottagaren ute på vingen. Eller byta till en något längre antennkabel. Sedan kan du bygga om antennerna till dipoler istället för sprötvarianten. Det ger en otrolig skillnad i räckvidd.

                Jag tror problemet uppstår när man svänger för då lutar planet och polariseringen på radiovågen blir fel mot sändarens. Då tappar man lätt signalen och det märks på låg höjd. En annan viktig sak är att inget föremål eller person får stå mellan radiosändaren och flygplanet! Det gäller på låg höjd, då tappar man signalen. Liksom om man flyger bakomsig på låg höjd ( lätt hänt om man kör fpv).

                Kommentar

                • the_storm
                  • apr 2013
                  • 355

                  #9
                  Ursprungligen postat av numnutchris
                  Kom på att de där hög-C nanotecharna levererar bra med ström tills de plötsligt inte gör det längre; reglaget kan ha svårt hänga med så vill ni gardera er, klocka flygning och använd timer för att landa med lite mer marginal än att cutoffen klappat till.
                  Hehe jo det märktes vid flygningarna i förra veckan. Så fort man hörde att motorn inte levererade fullt drog vi dock av gasen helt och glidflög in för landning. Polarens krasch skedde dock på näst intill fullt batteri.

                  Antennplacering och riktning är viktigt om man kör med 2.4GHz. En antenn bör sitta vertikalt och den andra i flygkroppens riktning. Placera antennerna långt från motorn och esc. Om antennkablarna är korta från mottagaren kan du placera hela mottagaren ute på vingen. Eller byta till en något längre antennkabel.

                  Jag tror problemet uppstår när man svänger för då lutar planet och polariseringen på radiovågen blir fel mot sändarens. Då tappar man lätt signalen och det märks på låg höjd. En annan viktig sak är att inget föremål eller person får stå mellan radiosändaren och flygplanet! Det gäller på låg höjd, då tappar man signalen. Liksom om man flyger bakomsig på låg höjd ( lätt hänt om man kör fpv).


                  Jag ska verkligen se över antennplaceringen i planet. I våra fall satt själva mottagaren ca 1 dm från fartreglaget och satelliten ytterligare ca 15cm längre fram med batteriet mitt i mellan.

                  Ja i båda fallen låg vi ju i en sväng, så det där med polariseringen av radiovågen låter rimligt. Känns däremot att man med dessa prylar borde kunna svänga utan att det skiter sig Vi flyger på en stor platt gräsplan med omgivande åkrar, så hinder som kan blockera signalen är obefintlig.


                  Bifogar en bild hur antennerna ligger/låg vid flygtillfället.
                  Klicka på bilden för större version

Namn: fr622size880.jpg
Visningar: 1
Storlek: 51,1 KB
ID: 495492
                  Senast redigerad av the_storm; 2013-04-23, 16:24. Anledning: bild tillagd

                  Kommentar

                  • UndCon
                    • apr 2009
                    • 2886

                    #10
                    Jag har bevittnat - och filmat en ca 4 sekunders lång repa med funjet (från start till krash) - nu pratar vi inte om RC längre - det var en missil och med tanke på de regeldiskussioner och säkerhet i en annan tråd om tappade plan så är detta högst intressant
                    UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...

                    Kommentar

                    • AmRi
                      • jan 2009
                      • 223

                      #11
                      Ursprungligen postat av the_storm
                      Nej jag tycker inte heller att något borde överbelastas. Komponenterna har valts för att i framtiden kunna köras med 6s (och annan motor såklart). Problemet skulle dock kunna vara att mottagaren under en väldigt kort period får lite för lite ström vilket om jag inte missuppfattat det hela triggar en omstart av mottagaren. Ska ta och se över alla inställningar i reglaget. Borde gå att programmera med fjärren.

                      Jo det kanske är värt att sätta i en bättre mottagare. Har en AR7000 med satellit i ett annat plan som kanske borde flyttas över. Jo runt 200km/h går det väl just nu.
                      I vissa reglage kan man välja att mata mottagaren med 5 eller 6 volt. 6 volt är oftast att föredra så länge servon klarar det. Personligen tycker jag att ett programmeringskort , till fartreglaget, är ett måste att ha för annars är man inte säker på inställningarna. Jag skulle också kolla att det inte är glapp i stötstänger och linkage mellan servon och rodren för att roderfladder kan ge vibrationer som kan ge all sorts problem.

                      Kommentar

                      • the_storm
                        • apr 2013
                        • 355

                        #12
                        Okej, hs82mg borde klara 6v(?), så en bec på 6v borde kanske vora att föredra för att utesluta ett möjligt problem. Glapp i stötstängerna kan nästan uteslutas då planen för det första var helt nya och tight monterade samt att planet i mitt fall flög i ca 50km/h under inflygningen när kontakten tappades.

                        Kommentar

                        • AmRi
                          • jan 2009
                          • 223

                          #13
                          Ursprungligen postat av the_storm
                          Okej, hs82mg borde klara 6v(?), så en bec på 6v borde kanske vora att föredra för att utesluta ett möjligt problem. Glapp i stötstängerna kan nästan uteslutas då planen för det första var helt nya och tight monterade samt att planet i mitt fall flög i ca 50km/h under inflygningen när kontakten tappades.
                          Ja, enligt denna sida http://www.hitecrcd.com/products/ser...i/hs-82mg.html Som du säger kan 3A becen i reglaget vara för lite

                          Kommentar

                          • the_storm
                            • apr 2013
                            • 355

                            #14
                            Ursprungligen postat av AmRi
                            Ja, enligt denna sida http://www.hitecrcd.com/products/ser...i/hs-82mg.html Som du säger kan 3A becen i reglaget vara för lite
                            Så om becen i fartreglaget endast kan ge 3A, så kan detta vara för lite för att mottagaren ska orka med?

                            En extern bec som klarar av t.ex 5v och 6A vore kanske något då?

                            Kommentar

                            • AmRi
                              • jan 2009
                              • 223

                              #15
                              Beroende på hur hårt man belastar servon skall man dimensionera becen. I ditt fall kan det knappast handla om en så kallad "brown ut" då du skrev att du flög lugnt och inte belastade servon men ja en bec som kan leverera 6v och 5-6A borde räcka långt. Kolla med räckviddstester och allt annat som har föreslagits och hoppas du och kompisen hittar felet.

                              Kommentar

                              Arbetssätt...