Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Vissa cookies är nödvändiga för att rcflyg.se ska fungera och de har redan sparats på din dator, dessa innehåller:
-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
-Sessionsdata för PHP som webservern behöver
Genom att fortsätta använda rcflyg.se och inte aktivt stänga av funktionen i din webläsare godkänner du att webplatsen sparar dessa sessions data i en cookie. Dessa raderas när du stänger webläsaren.
Jag har nu bytt tillbaka till Open9x.
vad ska man ha här? finns ju massa att välja på!
Jag har gjort en custom switch - CS1 - V1>V2 - MAX - MAX
Sen gick jag in på mixern valde soruce - CS1 - Weight-100 - switch AIL
Upptäckte att "weight" är reversen! För drog från 100 till -100 så blev det baklänges, så nu stämmer allting på reciever test på KKK.
När jag går in i reciever test på KKK funkar alla spakar, när jag sen drar i AIL switchen så aktiveras AUX till 124 och det står ON.
Men när jag gasar så rör sig ingen motor (även fast jag aktiverat AUX)
Tycker det är lite märkligt, när jag hållt den längst ner till höger och aktiverat den. Gasar lite elr så, men om jag drar av gasen och drar vänster spaken längst till vänster så slår den av allting och blir liksom typ "unarmed" den lägger av.
Selflevel har jag inte hunnit pilla med själv än , eller väldigt lite, men den gör så den håller höjden när du
ger full sticka framåt och den klarar faktiskt att hovra handsoff ganska ok. men finns en del tuningparametrar
kolla lite youtube, kan inte hjälpa dig så mycket där än.
Finns säkert någon annan här som har mer erfarenhet av det.
Sticka åt ena hållet aktiverar andra hållet avaktiverar, fullt normalt. jag avaktiverar alltid innan jag går fram till den,
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ---------------------- |FPV STUFF| |FATSHARK Dominator HD & BASE SD| |RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32| | DJI Inspire 1 | |TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking| |FPV4FUN @ Youtube |
Men tänk om man är uppe i luften och råkar avaktivera den? krashar allting då elr?
Nejdå det är ingen fara. det som kan hända är att den börjar driva iväg åt något håll.
har inte varit med om några våldsamma saker.
kan säkert hända om du pillat en massa på inställningarna men orört är det ingen fara
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ---------------------- |FPV STUFF| |FATSHARK Dominator HD & BASE SD| |RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32| | DJI Inspire 1 | |TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking| |FPV4FUN @ Youtube |
Nu är allt monterat och klart, bara propparna kvar!
Var tvungen att ändra + och - på några kablar på två motorer för att dom ska gå åt det håll som KKK visar i motorlayouten.
Har precis varit ute och testflugit ))))
Slutade med en bruten träarm efter en stunds lekande :(((( Så nu fick farbror limflaska åka fram...
Fan va svårt det är, balanceringen av proppar verkar skapligt OK. Men placeringen av batteri är skit svårt!
Mitt 5800Mah Zippy compact la jag först längst bak men då ville inte baken riktigt lyfta.
Testade sen med ett 3700Mah Zippy compact i mitten o då gick det aningen bättre, men fortfarande inte super bra.
När jag drar gas så lyfter han en bit men han vill gärna åka sin egna väg. och när man drar gas och den lyfter en bit och ska göra en annan rörelse så tappar han höjd och man måste ge mer gas.
Ska jag testa lite mer innan jag ger mig på inställningar?
Jag kör med 3000mah 3cells accar på min tri.
Nu har jag inte kollat riktigt vad du har för motorer men 5800 lät lite kraftigt.
3700 borde funka.
Försök att mäta /ögonmåtta dig till vart centrum borde vara sedan placerar du accar så du får vikten så när där som möjligt.
om det går så håll ett finger på var sida och försök få balans där centrumvikten borde vara.
Att den sjunker när du ger någon riktning är fullt normalt om du inte har autoleveling intrimmat.
den går helt enkelt i den riktning som den lutar, så ger du fullt framåt så måste du även ge gas för att hålla höjd.
precis som en vanlig helikopter.
Att den vill driva iväg är ganska vanligt vid liftoff, ibland beror det på vibrationer ibland lite felinställda gainar.
men gör det men blir stabil när jag får upp den.
------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ---------------------- |FPV STUFF| |FATSHARK Dominator HD & BASE SD| |RiteWing Zephyr II | X * 2X0 Quads Naze32| | DJI Inspire 1 | |TERMIK OCH HANG |
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking| |FPV4FUN @ Youtube |
Den flyger otroligt fint, verkar som bygget har lyckats
Är lite inställningar som måste göras gissar jag. Måste även kalibrera gyrona lite bättre (senson calibriation).
Propparna är perfekt balanserade nu, körde mellan skruvtvingen! Två stycken blev det till soptunnan från igår (bytte allihopa nu till nya o fräsha).
Tror att motorerna får bättre stadighet när jag byter till kolfiberarmarna.
Den drar åt höger hela tiden så jag måste balansera upp den med spaken, men tror att det är kortet som har hamnat lite på sniskan...
Annars går flygningen ganska bra efter sisådär 5ackar. Med tanke på att jag bara hållt i en flygkontroll 3ggr tidigare och har aldrig tränat simulator!
Än så länge är jag lite rädd för att börja lära mig svänga höger vänster, man tappar orienteringen blixtsnabbt och eftersom den lutar så är jag livrädd att krossa den i någonting eftersom tomten är pytteliten. Får väll bege mig till fotbollsplanen 150m och testa lite bättre senare i veckan. Har ganska mycket skola nu, så när man väl är hemma och har käkat och vilat en stund är det mörkt. Har köpt röd och grön belysning men hade tänkt sätta dit när jag byter armar.
Påtal om vikten, den har SJUKT mycket kraft så vikt är nemasproblemas! Har en skaplig flygtid med 3.7A acket (har inte tagit tid men jag flyger rätt så länge, men då står jag ju bara o feg-gasar). Ska bli kul om jag hittar någon lösning för 5.8A acket för då kommer jag kunna flyga läääänge
propparna bara flyger ner i sopporna, har bränt 6st redan :/
Den är så otroligt rolig att flyga! lätt flugen är den också!
Men en sak, gäller garanterat er alla att det är ju i princip omöjligt att snurra runt/göra en ursväng!
Man tappar kontrollen direkt.
Märkte också att den inte riktigt stabiliserar uppnsig själv, utan om jag lutar quaden så fortsätter den flyga lutande tills jag hovrar upp den. Vill ju att den ska göra det mesta själv så det blir enklare flygning... men nu kanske jag är ute o cyklar.
FPV nästa! Har alla grejer förutom kameran. Ska beställa den när jag får pengar, har bränt 10.000kr senaste två månaderna på det här.
Måste väll va 100ggr lättare att flyga FPV på en sån här maskin..??
Kommentar