Det där borde vara en bra ESC, fungerar i alla fall perfekt på min Discovery.
Kommer alla reglagen från samma batch? Olika mjukvaror kan eventuellt ställa till det lite om man tex kompletterat ett set för en quad med två extra reglage i efterhand.
Är de kalibrerade?
Normal PID tuning verkar inte gå att göra på en Naza då inga av de vanliga PID värdena är tillgängliga. Men beteendet påminner om integral windup, integrator windup eller helt enkelt "I" windup. Det brukar bero på att hårdvaran som man försöker reglera reagerar för långsamt i förhållande PID loopen. Det vi kan ta med oss från det är väl att försöka hitta något som reagerar långsamt.
Har du ställt tomgångsvarvet väldigt lågt?
Är propellrarna väldigt tunga?
Har du råkat slå på bromsen på ett eller flera reglage?
Hur är det med vibrationer?
Och det är väl en Naza och inte en Wokong? Vissa kombinationer av Wokong IMU och GPS verkar vilja gå i backen på det sättet så ofta de kan.
Kommer alla reglagen från samma batch? Olika mjukvaror kan eventuellt ställa till det lite om man tex kompletterat ett set för en quad med två extra reglage i efterhand.
Är de kalibrerade?
Normal PID tuning verkar inte gå att göra på en Naza då inga av de vanliga PID värdena är tillgängliga. Men beteendet påminner om integral windup, integrator windup eller helt enkelt "I" windup. Det brukar bero på att hårdvaran som man försöker reglera reagerar för långsamt i förhållande PID loopen. Det vi kan ta med oss från det är väl att försöka hitta något som reagerar långsamt.
Har du ställt tomgångsvarvet väldigt lågt?
Är propellrarna väldigt tunga?
Har du råkat slå på bromsen på ett eller flera reglage?
Hur är det med vibrationer?
Och det är väl en Naza och inte en Wokong? Vissa kombinationer av Wokong IMU och GPS verkar vilja gå i backen på det sättet så ofta de kan.

Kommentar