Naza GPS uppgradering
Kollaps
X
-
-
Jo, först stod det så daterat 2 Juni
men nedanför daterat den 3 juni stod det att det var skeppat.
Så jag svarade foxtech och frågade hur det kommer sig att dom kan utfärda ett trackingnummer och skriva att det var skeppat för att sedan, flera dagar senare skicka ett email och säga att dom aldrig lovat att skicka nåt före 10 juni.
Tycker det är ett märkligt beteende. Dessutom på mitt account finns ingen ny uppdatering angående skeppning 10 juni utan den senaste status är att det är skeppat.
Får se nu om dom kan förklara!Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/RevoKommentar
-
Jag beställde/bokade min från Sverige för en vecka sedan. Blir inte så mycket dyrare från hemlandet..
Beställde även en extra Naza. Dock köptes den från England då det vart ca 3-400 kronor billigare
Kommentar
-
Fick svar från foextech idag (se tidigare inlägg):
Dear sir,
We printed the customers' shipping address on the shipping bill ourselves. And there is the tracking No. on the shipping bill which we give to you. There is something wrong with the manufacturer. We haven't received the products. But it will be available in 3 or 4 days.
Thanks for your understanding!
staff1
Om jag sen går in på mitt konto så är det tidigare ordrar och skeppad??
Måste säga att jag har svårt att förstå logiken i deras orderhantering. :banghead:
Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/RevoKommentar
-
Här en testflight från Vimeo https://vimeo.com/groups/aerialphoto...ideos/43835728 ser lovande utBor i Malmö
Dji S 900 - Z15 Gh 3 , Futaba 8 S , Phantom 2 - Zenmuse H3 3D - Phantom 3 PRO https://vimeo.com/user9839897Kommentar
-
Har råkat ut för samma endast 2 ggr och det hände bägge gångerna vid snabb yaw till vänster. Om jag svänger vänster eller höger långsamt har jag ej dessa problem. Borde ju finnas fler med samma problem och kanske någon med en lösningHej Naza vänner
Jag har nu flugit naza sedan slutet av april men har ett fenomen som varit med från första början och det är att den plötsligt viker sig tvärt när jag andväner yaw(svänger höger vänster) som om den lägger av på två motorer eller något och till slut resulterar det i nedborrning i marken nu har jag testat olika fartreglage och motorer men i dag så vek den ner sig efer ett par minuters flygning känns snart som ett garantifall eller är det ngn som har en lösning eller känner igen sig med samma problem den är köpt hos Adreas påMikrokopter.nu jag har haft grundinställningar på naza djupt tacksam för goda tips
Mvh
Jompa
I denna videon vid 1:15 ca kör jag frammåt och kör yaw vänster samtidigt som jag kör frammåt och inget dåligt händer.
Även i denna video använder jag yaw men inga problem där heller. Ska dra ner gainen lite på yaw för den överkorrigerar lite när jag släpper spaken hastigt. Man ser att den studsar lite.
Kommentar
-
Jag tycker det blir bättre om man höjer vertical gain ganska kraftigt. Många verkar justera upp tilt, roll och vert till ett mycket högre värde än yaw och det låter ju helt vettigt.
Instruktionerna är ju att justera upp tills man får ett svajigt beteende, sen sänka liteKommentar
-
Jag har nu flugit min quad c:a 50 timmar total flygtid och fungerar ypperligt på alla sätt, men liksom några här beskriver upplever yaw, dvs svänga snabbt fungerar lite märkligt!
Min gör detsamma men tänker som så att rent tekniskt skall 2 proppar minska eller öka varvtalet samtidigt som den skall balansera farkosten både i längsgående och sidleds riktning, i princip skall den ju hänga i två tvärgående proppar o samtidigt ligga i nivå för att kunna svänga!
Lägg dessutom till vindpustar som också skall kompenseras för under denna process och ytterligare: hålla konstant höjd!!!!!
Det är nog så att denna lilla fantastiska burk med elektronik inte hinner med att utföra alla dessa rörelser/nivåreglering så förfinat som vi önskar, under dessa moment?
Många gånger så vill vi ju svänga i rollplanet dessutom, så i mina egna tankar så är nog inte kanske fel att den helt enkelt har för mkt variabler att bearbeta samtidigt?:blink:
Ej att glömma bort är också motorernas/propparnas förmåga att kompensera så fort de bara kan, är garanterat på tok för långsam i förhållande till vad Nazaboxen i verkligheten vill, därför blir det lite gele`-effekt av alltihopa!
Kort o gott så är jag helnöjd med en såpass billig styrenhet och kommer absolut att investera i gps:en när den väl kommer i handeln, men har bestämt mig för att vänta till hösten så att eventuella "barnsjukdomar" i tillverkning eller mjukvaruproblem kontra styrenhet är klarlagd och säker att använda....
Har tack o lov inte kraschat min spider-quad en endaste gång, och tänker fortsätta på den linjen så länge det är möjligt!
MVH PeterKommentar
-
Har också haft dessa problem som beskrivs här med min naza. Kör men turnigy plush 25A ESC:ar. Har flashat om dom med SimonK programvara (info om hur man gör, http://wiki.openpilot.org/display/Do...g+Instructions) och efter det har jag aldrig haft nått problem med detta. Nu kan jag ju inte garantera att det löser de för alla man som sagt har flyggt rätt mycket sen detta och aldrig haft nått problem sen jag flash dom. Så det är ett förslag i all fall till er som har problem. Tycker även att den flyger mycket mjukar med denna programvara, framförallt när man när man ”sjunker” kraftig i luften så är den betydligt mer stabil nu. Fick ställa ner gainen rätt mycket när jag flashade esc med denna programvara, borde tyda på snabbare respons, vilket de ju ska vara med denna mjukvara.Kommentar

Kommentar