Naza M slutade kompensera i Pitch

Kollaps
X
 
  • Tid
  • Show
Rensa alla
nya inlägg
  • Fredda
    • mar 2012
    • 207

    #1

    Naza M slutade kompensera i Pitch

    Dök opp ett lustigt problem på min 550 hexa igår.
    Den har fungerat klanderfritt i sisådär 50 flygningar, men igår när jag skulle starta på 4:e accen för dagen så vägrar den "armeras".

    När jag drar spakarna för att starta den så blinkar bara led:en snabbt 6ggr.
    Det säger följande: The aircraft is moved or bias of sensors too big.

    Hemma kopplade jag in enheten i datorn o naza assistant säger att en kalibrering är nödvändig.
    Åtgärdar detta och ger mig ut o testar igen.

    Nu startar modellen, men efter några lyftförsök som bara resulterat i att modellen flippar över på rygg o vispar gräs o mossa så började jag testa lite med modellen fasthållen.

    Konstaterade att den inte kompenserar något alls i pitch, jag kan vrida modellen fram o tillbaka hur mycket som hellst utan att varvet på motorerna fram eller bak ändras det minsta.
    I yaw däremot så kompenserar den som det ska, så det verkar som om pitch-gyrot slutat fungera.

    Har även provat factory reset, o både uppgraderat o nergraderat firmwaren. Inget har hjälpt.

    Någon annan som upplevt detta?

  • Fredda
    • mar 2012
    • 207

    #2
    Hårdvarufel.
    Reklamerat o nytt på gång.

    Kommentar

    • Magnus Lindgren
      • apr 2013
      • 34

      #3
      Provade du att göra en "hårdvarureset" av gyrot, dvs lagom men bestämt i bordet? Händer att girona hänger sig, då brukar det hjälpa.

      Kommentar

      • Fredda
        • mar 2012
        • 207

        #4
        Nej det provade jag inte.
        Det får leverantören prova nu isf.

        Kommentar

        Arbetssätt...